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发布日期:2022-10-06

为解决煤泥带精、中煤带精和浮精煤产率低等问题,金桥煤矿从引入新设备、升级原有设备和提升职工技能三方面入手,打通洗煤厂提质增效“最后一公里”。

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新投入生产的中煤再选生产线设备

新设备带来新气象。为杜绝中煤带精造成的产品损失,洗煤厂外请专家会诊、内找流程缺陷,上马“中煤再选”工程。从施工队伍入场到最终项目调试投用,该工程仅用了33天时间,比最初预期提前了一个月。目前,中煤发热量均控制在3000大卡以下,煤泥发热量控制在2000大卡以下,精煤产率可提升0.8个百分点,运行效果良好。

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压滤机改造后,岗位人员进行业务交流

新设备安上,老设备也要改造升级。为提升浮选效果,提高浮精产出率,该矿洗煤厂先后着手对浮精煤泥压滤机、破碎机、浮精入料泵等进行了更新换代,进行了沉降离心机入料系统改造和压滤机“一机两用”改造,同时,增设自动加药机,提高浮选效果,又创造性地抬高浮精入料集料箱,提升高差。一系列举措使得单班浮精煤泥的压滤板数,由改造前的3-4板增加到10板以上,年创效金额逾千万。

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“自动取样装置”培训现场

硬件硬了,人员素质也要硬起来。洗煤厂采取主洗班组、动筛班组、集化班组分别进行业务考核,掀起全员学流程、学系统、学工艺的高潮。特别是针对新上设备和新转入人员,配合做好“七新”培训和转岗岗前培训,提高入门“门槛”,实现职工操作技能与设备工艺同步“升级”。

/图丨杨汶泉 孟冉(金桥煤矿)


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