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发布日期:2022-11-13

进入四季度以来,花园煤矿坚持以生产现场为导向,把脉“堵、卡、难”问题脉搏,打通设备提效管理堵点,加快矿井智能化建设,开展科技创新,持续加强设备升级改造,提升现场功效,为矿井决战决胜四季度夯实安全基础。

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科技赋能护航智慧矿山

建设机电集中控制中心,将通风、压风、排水、供电、皮带、主副井、机台变电所动态环境监测、机电视频监控等集中控制于一个机台整合资源,实现岗位减员16人的同时,将机电运输各大系统信息汇集在一起,解决各个系统沟通协调不统一的问题,每月减少人工成本10万元。

轻点鼠标进入花园煤矿信息化综合平台,该矿各系统实况基础信息立刻呈现在电脑屏幕上:综采工作面设备参数、井下现场隐患治理台账、通风设施运行环境参数、矿井当日原班生产情况等内容尽收眼底。通过综合平台可有效提高机械设备运行效率,降低机械设备能耗,加快机械设备智能化,推进通风机一键倒机联动控制,从而降低职工劳动强度、保障人身安全。在运输战线全面推广使用智能运输管理系统,实现车皮、材料无纸化申领的同时,全面管理井上下运输关节和车辆统一调配信息,解决了以往车辆管理调配信息不畅而影响运输效率的堵点问题。并结合锂电池单轨吊和气动单轨吊的配合应用形成采区运输组网,有效减少了小绞车的使用,保证物料高效运达各个采掘迎头地点,解决了掘进工作面最后100米运料难题。

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装备升级提效减员效果好

投入资金建成智能矸选tds系统,实现有效减员9人,每月减少人工成本5.7万元,年创效益521万元,成功淘汰动筛车间手选矸石落后工艺,改善职工劳动环境,解决以往矸石进入洗选系统影响煤质卡点难题。在花园煤矿动筛车间,新上马智能干选设备伴随着设备轰鸣声,将掺杂在煤流中的矸石精准分离出来,不但降低了矸石带煤率,提高了分选效率,而且还有效降低了劳动强度,经济效益立竿见影。

智能干选机不用水、不用介质,具有分选精度高、处理能力大、投资省、运行成本低、建设周期短、设备台数少、系统简单等优点。适用于动筛车间块煤排矸,完全可以替代现有的跳汰排矸、手选排矸。花园煤矿所开采的煤炭质量优,但井田范围内地质构造较为复杂,断层分布较密,上马智能干选项目后,对煤质管理提效帮助大。”该矿机电矿长袁庆海介绍。

立井信号与煤仓放仓联动系统改造完成,将主井煤流这一“咽喉”信息进行统一到主井车房,实现井底、上煤仓放仓系统与主井提升机运行联控预警,成功解决4个机台信息沟通不畅、煤流提升断续难题,有效减员信号工4人,每月减少人工成本2.5万元。副井完成遥控信号改造实现信把合一、遥控罐连门操作,有效减员8人,每月减少人工成本5万元。井下架空乘人装置自动化运行,实现减员合并12人,每月减少人工成本7.5万元。副井提物自动化每班常态化运行,大大减轻绞车司机工作量,改善职工操作环境。工作面采用采区集中供液,通过实现远程控制集中供液,减少4名岗位工的同时,降低了因工作面推移的泵站设备频繁托运次数,提高现场安全性。

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推广新设备智慧矿山结硕果

推广使用聚氨酯托辊、自动调偏架以及永磁变频技术升级改造主运皮带,提高设备耐用性、可靠性,同时减轻了现场维修人员的检修工作量,提高矿井限员条件下煤流设备检修质量,解决了用最少的时间和人员保障运输设备安全高效运行的堵点问题。

井下万米光纤敷设,标准化智能机房建设,智能化综合管控平台建成,井下集中供液装备设置在永久集中控制硐室,实现了远距离供液、泵站集中智能控制、乳化液自动配比等功能,真正做到了“一采区一泵站”;同时重要岗位机台及皮带运输实现无人值守,远程集中控制,井上下wifi的布局,加上《关于智能化软件平台建设的实施意见》《关于工业、办公网络设备使用管理规定》等制度保障,将矿井安全、生产、行政管理等各专业数据信息集中展示、集中控制、综合分析、系统联动,达到了信息共享和数据融合的目的,为建设安全、高效、智能的现代化矿井打下良好基础。

文丨卢春雷  图丨仇文(花园煤矿)

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