您的位置: > >产业板块 > >煤电产业 > >朱家峁煤矿 > >新闻动态 >
发布日期:2023-05-30

2023年5月5日,节省检修材料费用10万余元,朱家峁煤矿洗煤厂这项举措解决“撒煤成堆”难题(摄影:王永涛) (1).jpg

近日,朱家峁煤矿洗煤厂积极采纳职工提出的金点子建议,对车间一楼315、3215两部末煤转载皮带进行优化改造,创新性的对两部仅有30米的短皮带采用硫化接头连接,皮带机头还自主设计安装了高压风清煤装置。不仅提高了设备运行效率,还减轻了职工劳动强度,每年还为企业节省检修材料费用10万余元。

改造前,315、3215两部皮带采用老式皮带扣加串条的机械接头连接方式。存在强度低、串条磨损快,皮带机头清扫器四天就要更换一次等问题。另外,由于皮带扣之间有间隙,易撒煤,皮带扣过清扫器时清理不干净,一直存在着“撒煤成堆”的难题。

针对出现的题,洗煤厂员工积极建言献策,最终决定将皮带机械接头改造成硫化接头,再从皮带机头安装高压风辅助清扫装置。皮带硫化后对托辊不再产生过带扣撞击和磨损。截至目前,清扫器和皮带轻微磨损,减少了材料费用,同时降低维修工的劳动强度。现在皮带运行时不再“撒煤成堆”,大大减少了岗位人员的工作量,职工们赞不绝口。

该矿积极推进小改小革活动,为充分调动全员的积极性、创造性,厂内加大“五小创新”奖励力度,使职工们在各自工作岗位上积极动脑筋、想办法,小改革、小发明成果不断涌现,这些创新创造在降低成本、提高效率、降低劳动强度、提升标准化水平方面起到了重要作用,为发展增添了新动能。

/图丨王永涛(朱家峁煤矿)

上一篇:

下一篇:

网站地图